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液化气深度脱硫技术工业应用
2015年31期 发行日期:2015-08-14
作者:zhoukan2012
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  随着环境污染的加剧和人们环保意识的增强,液化气作为一种重要的炼油产品和化工原料,降低其硫含量已成为炼油生产中迫切要解决的问题。炼油企业生产的催化裂化液化气和延迟焦化液化气是生产聚丙烯和MTBE的重要原料。近年来,由于汽油质量升级要求降低MTBE的硫含量,进而要求液化气中的硫含量降低到20mg/m3以下。传统的液化气脱硫醇工艺因脱硫率低、能耗物耗高、环境污染大,已无法满足新的生产要求。在这种情况下,各种新型脱硫醇催化剂、设备和工艺应运而生。
  胜利油田石化总厂液化气脱硫醇装置于2001年5月投产,设计规模16万吨,采用金陵石化的液化气脱硫醇工艺。装置投用后,脱后液化气总硫降至<100mg/m3。2009年9月经过改造,增设二级纤维膜碱洗和一级纤维膜水洗流程,脱后液化气总硫可以控制在30mg/m3以下,但是下游气分装置产品丙烯的总硫含量经常高于5mg/m3,下游MTBE装置产品总硫含量高于80mg/m3,影响了丙烯产品出厂及下游MTBE装置的生产。2013年7月,对重催装置脱硫系统进行改造,液化气脱硫醇部分采用河北精致科技有限公司的“液化气深度脱硫”专利技术,规模扩大到24万吨。项目实施后有效地降低了精制液化气的总硫含量,满足了下游装置的生产需求。

一、脱硫醇技术原理与特点

  1. 液化气脱硫醇原理及工艺过程分析
  目前,液化气脱硫精制包括脱硫化氢和脱硫醇两部分,脱硫化氢一般采用醇胺湿法脱硫,工艺成熟;脱硫醇绝大多数采用的是Merox抽提氧化法。
  传统液化气脱硫醇技术受产品质量指标的影响,对精制后总硫脱除深度要求不高。通过分析发现,在传统液化气脱硫醇工艺中,脱硫醇前液化气中的硫化物里几乎没有二硫化物,而脱硫醇后液化气中的硫化物以二硫化物为主。这一结果说明,这部分二硫化物是在脱硫醇过程中由硫醇氧化而成的。从液化气脱硫醇的工艺过程分析,二硫化物进入脱硫醇后液化气的途径有两个:一是碱液再生时形成的二硫化物没有及时从碱液中脱除,二硫化物随着碱液循环到抽提段后被抽提到了液化气中;二是传统工艺将再生催化剂溶于碱液中形成剂碱,剂碱在抽提和再生之间循环使用,在再生催化剂的作用下,抽提段生成的硫醇钠被溶解氧氧化成二硫化物,硫化物又以二硫化物的形式返回到液化气中。
  2. 改造采用的主要技术
     本次改造采用河北精致科技有限公司的深度脱硫专利技术,主要从三个方面对原工艺进行改造:一是采用了功能强化助剂技术,提高了抽提和再生反应的深度,同时提高了脱硫醇过程对羰基硫的脱除效率;二是采用三相混合氧化再生技术,使碱液再生过程中生成的二硫化物及时转移到反抽提油中,这不仅大幅降低了再生碱液中二硫化物的含量,同时提高再生反应过程的推动力,提高了再生反应的平衡深度,延长了碱液使用寿命;三是采用固定床再生催化剂技术,将氧化催化剂固定在再生塔内,避免了将催化剂带到抽提段后,硫醇钠氧化成二硫化物。

二、深度脱硫工艺流程

     原料液化气先进入预碱洗沉降罐(V-502)进行自循环预碱洗。预碱洗合格的液化气和贫抽提溶剂,进入一级抽提接触器进行反应,完成一级抽提反应后进入一级抽提沉降罐(D-431)沉降分离,富含硫醇钠的抽提溶剂自一级抽提沉降罐(D-431)底部压出,经界位控制至再生工序;液化气自顶部压出进入二级抽提接触器,与再生贫抽提溶剂充分接触反应,经二级抽提后进入二级抽提沉降罐(D-432)沉降分离,富含硫醇钠的抽提溶剂自二级抽提沉降罐(D-432)底部压出,经界位控制去再生工序。液化气脱硫醇后从二级抽提沉降罐(D-432)顶部压出,进入水洗水接触器(FFC-433)水洗后进入水洗沉降罐(D433)出装置。图1为液化气精制流程图。
     自D-431、D432来的富溶剂与系统来的氧化风、反抽提油经静态混合器(MI-501A/B)预混合,进入抽提剂再生塔(T-501)下部,再经塔内填料段进行再生反应,抽提剂携带的硫醇钠被氧化成二硫化物,同时溶解于反抽提油中。抽提剂、反抽提油自塔顶压出进入三相分离罐(V501)进行分离,尾气经塔顶压控至尾气系统;再生好的贫溶剂进入抽提剂脱氧塔(T-502)进行沉降过滤,经泵P-409A/B循环使用;反抽提油自V501底由反抽提油泵(P-502A/B)抽出,一部分至再生塔静态混合器MI-501A/B前循环使用,一部分至反抽提油水洗罐(V502),水洗后的反抽提油由V502顶部压出,送催化分馏塔回流罐(D201)。图2为溶剂再生流程图。

三、工业应用

  液化气脱硫装置于2013年11月10日一次开车成功,液化气处理量为20t/h,装置负荷90%。装置自投用以来一直运行平稳,液化气脱后总硫含量稳定在15mg/m3以下。通过不定期对再生后碱液分析发现,再生后碱液中二硫化物性硫和硫醇性硫含量均小于50×10-6,NaOH浓度稳定在10%左右的时间大幅延长,说明三相混合再生效果良好,碱液使用寿命延长。另外,碱耗、碱渣显著降低,水洗水用量较传统工艺也大幅降低,其中抽提功能剂单耗为0.05kg/tLPG,碱(30%)单耗为0.5kg/tLPG,软化水单耗1.5kg/tLPG。

四、结论

  通过比较新技术投用前后的生产情况和质量数据,发现装置不仅脱硫效率有很大提高,而且体现了许多优良性能。
  1. 脱后总硫含量明显降低
  投用新技术之前,脱后液化气总硫含量大多在20~30mg/m3之间,平均值为23mg/m3。投用新技术后,结合操作参数调整,除循环不正常、调节不及时和反抽提油中断等不正常操作情况外,脱后总硫含量明显降低,控制在20mg/m3以下,平均为11.3mg/m3,脱硫率达到98%以上。投用新技术前,丙烯中总硫含量经常在5~10mg/m3之间,投用新技术后,丙烯中总硫含量降至0~5mg/m3之间。
  2. 溶剂再生效果大大改善
  投用新技术前,剂碱再生时生成的二硫化物不能从碱液中有效分出,造成循环剂碱中硫醇钠和二硫化物含量较高,其影响循环累积,造成脱硫醇的效果不能充分显现。投用新技术后,在40吨碱液中加入了4吨除臭精制液,同时增加了反抽提系统,由此大大提高了溶剂的活性和再生能力,碱浓度长时间保持在10%左右,碱液使用周期延长到两个月以上。
  3. 节能降耗效果显著
  改造前,因为系统碱浓度下降很快,每个月至少消耗30%的氢氧化钠碱液20吨,按碱浓度降到5%开始换碱,月排渣量达50吨以上。投用该专项技术后,每月消耗30%的碱液不超过10吨,节约新碱50%以上。当循环碱浓度降到5%时还能满足脱硫醇的要求,使月排渣量减少到30吨以内,减轻了后续碱渣处理的负荷和难度;对比投用前,每吨液化气处理成本大大降低,取得了节能、减排、降耗的多重收益。
  4. 运行安全平稳
  该项新技术投用以来装置运行平稳,人工操作工作量减少,脱硫醇后液化气总硫含量一直较低,且对后续生产装置和环境没有不利影响。

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