节能减排系列报道之六
合成氨生产中蒸汽的高效利用
□ 塔里木油田公司塔西南化肥厂 李进 崔海生 胡洪英
我国一些化肥生产厂吨氨两气消耗长期居高不下,经常与设计值相差甚远,存在能量使用低效,蒸汽和精制水
消耗量较大,过热器、辅锅、快锅超负荷运行等问题,在浪费大量资源的同时也给设备运行带来了极大的安全隐患。
本文以塔西南化肥厂的经验为例,探讨了合成氨生产中节能降耗的方案和途径。
工艺能耗分析
从天然气进入装置到产出合格尿素产品的整个生产过程,始终伴随着能量的供应、转换、利用、回收、排弃等
环节。若想实现工艺的降耗,就要根据外供和过程本身放出的能量品位,以及工艺过程对能量的需求和热回收系统
的优化合成,找出节能潜力部位,从而合理匹配过程所需的动力和热量。此外,工艺过程和公用工程系统是能源消
耗的关键点,也是能量供应、转换、利用、排弃、回收的主要场所,而换热网络是能量的排弃和消耗处,其中公用
工程系统是化肥厂做好节能降耗减排的主攻方向之一。
基于此,塔西化肥厂制定如下的节能原则:①优化工艺过程用能;②遵循热力学定律;③排弃能量最小化;④
优化运行工况。以工艺原始设计物料平衡、蒸汽平衡以及水平衡表为参照,按照先易后难的原则,逐步解决两气消
耗大的问题。
通过分析近几年两气消耗数据,首先确定了两气消耗量大的主要原因是燃料气的实际消耗量(620~630m3/t)
远大于设计值;进一步分析确定燃料气的消耗主要集中于锅炉的燃烧状况、生产过程中余热的回收和热量的散失状
况、蒸汽的使用状况等环节。
降耗方案分析
经过初步分析后,塔西化肥厂确立节能降耗总体运行方式如下:
1. 蒸汽的高效使用
逐级做功 使用12.0MPa、4.0MPa、1.6MPa、0.35MPa不同压力级蒸汽。先将12.0MPa的蒸汽在透平中(101-JT、
103-JT)做功后,再转到4.0MPa的蒸汽管网中;同样4.0MPa的蒸汽也在透平中(KT102、105-JT)做功后,再转
到2.1MPa和1.6MPa级的蒸汽管网中。
逐级减压 如果必须不经过透平而进行减压时,尽量避免跨级减压。例如将12.0MPa的蒸汽跨过4.0MPa级而
直接减至1.6MPa,会降低蒸汽利用率。
2. 透平的高效循环运行
由于设计、制造和蒸汽性质等原因,透平低压段效率没有中、高压段高,因此可多利用每台透平的中、高压缸,
以保证蒸汽系统的整体高效性。
实际蒸汽动力循环中采用的是朗肯循环。朗肯循环是在调节抽汽式汽轮机中,抽出一部分蒸汽送往蒸汽管网(高
压、中压等),其余蒸汽经过调节阀进入低压缸继续做功,排汽进入冷凝器,凝结水经水处理回收并精制后送给锅
炉,进入锅炉的未饱和水,在定压下吸收燃料发出的热量,变为过热蒸汽完成一次循环。工质在热力设备中不断进
行吸热、膨胀、放热、压缩4个过程,使热能不断转变为机械能。因而在满足各级蒸汽使用量的前提下,要尽量沿
着高效的高压缸线路使用蒸汽,多抽少凝,从而实现能量的损失最小化。
3. 燃料气的高效使用
尽量先在热效率高的地方使用燃料气,合成氨生产过程中燃料气的燃烧温度达2000℃,分析公司使用燃料气
的几个场所,制定出如下的高低端顺序:
4. 换热、余热回收
在满足工艺状况的前提下,换热介质尽量从低端开始然后流向高端,减少换热之间的温差,实现换热介质最终
高温、高流量的目的。
节能措施
1. 消除蒸汽缺口 蒸汽缺损不仅存在于中压蒸汽,在高压蒸汽中也比较严重。高压蒸汽涉及的合成气压缩机
(103-J机组)、空压机(101-J机组)的蒸汽利用效率也不高,合成装置101-JT和103-JT实际用气情况见表1。
由此可见,103-JT做功效率下降较多,但进汽、抽汽基本持平,而101-JT进汽、抽汽量较设计差超过20t,
说明高压和中压管网间有蒸汽缺口。
2. 燃料气的调整 将燃料气的使用按照炉子的高低端顺序进行调配,保证每台炉子均处于高效工作状态。可
提高过热器的温度;增大辅锅的燃烧量,以产生更多高压过热蒸汽;提高快锅的产量、同时调整每一台炉子的烧嘴。
3. 高压过热蒸汽的调整 尽量生成510℃的高压过热蒸汽,然后通过101-JT、103-JT抽到中压管网。为此需
增加101-JT、103-JT的抽汽量,同时尽量减小103-JTC的冷凝量,这样既保证了表冷器负压使蒸汽的使用效率,
又可使高压蒸汽沿高效率的高压缸运行,同时也提高了蒸汽的使用效率。
4. 中压过热蒸汽的调整 在保证合成1.6MPa的蒸汽用户的要求和105-JT轴位移的情况下,尽量降低105-JT
的抽出蒸汽压力;在保证尿素2.1MPa的蒸汽用户的要求的前提下,尽量降低尿素装置CO2压缩机(KT102)的抽汽
压力,节省中压蒸汽;尿素水解用的4.0MPa蒸汽改回到2.1MPa蒸汽。
5. 余热的回收和减少浪费 在保证工艺条件的同时,减少换热器(103-C1/C2、123-C1/C2)的副线阀(TIC-11
和HIC-19)开度,保证得到尽可能多的高压高温的锅炉水;类似的换热器也尽量关小副线;要保证HV-86、PIC-1013
和高压疏水器、高压排放导淋无泄漏。
表1 合成装置101-JT和103-JT实际用汽情况 kg/h
机组位号 进汽量 抽汽量
101-JT 49128 15392
103-JT 101229 93486
注:数据为2007年8月30日平均用量,生产负荷97%。
经济效益
通过实施一系列节能措施后,塔西南化肥厂两气消耗由攻关前的1245m3/t氨降到1173m3/t氨。主要体现在以
下几个方面:
1. 两气消耗方面 消除HV-86的泄漏,两气消耗由1245m3/t下降到1217m3/t;对过热器、辅锅、快锅和101-JT
进行调整,两气消耗由1217m3/t下降到1186m3/t;对一段炉进行负压、空气量、燃烧量的微调,两气消耗由1186m3/t
下降到1173m3/t。
2. 精制水方面 由于高压蒸汽的使用效率大幅提高,蒸汽的使用量下降20t/h,精制水使用量由202t/h降到
180t/h。
3. 设备运转状况 辅锅和过热器烟道温度由890~900℃和850~865℃分别下降到870~880℃和830~835℃,
高温受热设备运转的安全性提高,操作弹性增加;辅锅和快锅超负荷运行的问题得到解决,快锅负荷降到70%。
4. 经济效益 依据GB2589《综合能耗计算通则》、GB/T7199《评价企业合理用水技术通则》、Q/SY61-2003《节
能节水统计术语及计算方法》等有关节能节水统计的方法规定,在生产负荷正常的情况下,以采用节能措施前2007
年4~5月、8月3个月单耗为基期,采用节能措施后的2007年9~11月3个月为报告期进行比较,3个月共节能
2741.13t标煤。
